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鑫泰基“5·12”爆炸著火事故

2024年5月12日0時(shí)25分許,錦州市太和區(qū)錦州鑫泰基精細(xì)化工有限公司原料藥生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生一起爆炸著火事故,造成2人死亡、3人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失664.55萬(wàn)元。

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經(jīng)調(diào)查認(rèn)定,該起事故是因事故單位對(duì)已建成裝置違規(guī)改建,在擅自改變?cè)O(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備管線及生產(chǎn)用途,又沒(méi)有對(duì)相關(guān)反應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和對(duì)生產(chǎn)裝置安全性能綜合分析的情況下,利用該裝置進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)試驗(yàn)而導(dǎo)致的生產(chǎn)安全責(zé)任事故。
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事故直接原因
事故發(fā)生裝置無(wú)自動(dòng)化控制,6#蒸餾釜和8#結(jié)晶釜的工作溫度、壓力、物料反應(yīng)情況等重要參數(shù)采用現(xiàn)場(chǎng)人工觀測(cè)和手動(dòng)調(diào)節(jié)。6#蒸餾釜在蒸餾二氯甲烷溶劑過(guò)程中,隨著蒸餾溫度的升高和蒸餾時(shí)間的增長(zhǎng),6#蒸餾釜內(nèi)二氯甲烷逐漸減少。當(dāng)6#蒸餾釜內(nèi)二氯甲烷蒸干、釜內(nèi)溫度升高超過(guò)TD24 50℃時(shí),釜內(nèi)物料逐漸分解,放出大量熱量和氣體,引發(fā)了6#蒸餾釜爆炸。爆炸發(fā)生后,爆炸碎片撞擊或摩擦產(chǎn)生的火花引燃了作業(yè)區(qū)域內(nèi)丙酮和二氯甲烷等可燃物料,發(fā)生火災(zāi)。
6#蒸餾釜爆炸后,破壞了冷卻水循環(huán)系統(tǒng),致使8#結(jié)晶釜盤(pán)管內(nèi)冷卻水中斷,并受火災(zāi)烘烤影響,8#釜內(nèi)溫度逐漸升高,當(dāng)溫度達(dá)到肟基丙酮分解溫度TD24 64℃時(shí),釜內(nèi)肟基丙酮發(fā)生放熱分解,伴隨著放熱過(guò)程,肟基丙酮分解也隨之加劇,放出大量熱量和氣體,進(jìn)而在 6#釜發(fā)生爆炸著火5小時(shí)后,8#結(jié)晶釜發(fā)生爆炸。
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事故間接原因
1. 法律意識(shí)淡薄,隨意進(jìn)行工藝改造。鑫泰基公司A3車(chē)間生產(chǎn)線原設(shè)計(jì)用途為生產(chǎn)對(duì)乙酰氨基酚原料藥,后因生產(chǎn)卡巴多司原料藥的第二步肟基丙酮和第五步成品需要,故對(duì)該生產(chǎn)線的工藝進(jìn)行改造。改造前,只是由公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、車(chē)間主任、設(shè)備部長(zhǎng)及改造工人通過(guò)討論確定改造方案,便組織實(shí)施,未對(duì)其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行安全可靠性論證,也未經(jīng)原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,投入使用前也未對(duì)安全設(shè)施組織竣工驗(yàn)收,致使該生產(chǎn)線改建后不具備安全生產(chǎn)條件。
2. 自動(dòng)化程度不高,本質(zhì)安全水平低。鑫泰基公司涉事生產(chǎn)線未設(shè)置DCS控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng),僅有現(xiàn)場(chǎng)就地指示的相關(guān)儀表,生產(chǎn)裝置的反應(yīng)器溫度、壓力等主要工藝參數(shù)不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,全部靠人工手動(dòng)操作、肉眼觀察和憑經(jīng)驗(yàn)操作,導(dǎo)致操控精準(zhǔn)度不高,安全風(fēng)險(xiǎn)概率增加,為事故發(fā)生埋下了隱患。
3. 安全標(biāo)準(zhǔn)不掌握,使用不合規(guī)材質(zhì)設(shè)備。該公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面,對(duì)二氯甲烷和丙酮等物料的危險(xiǎn)性及安全技術(shù)特性了解掌握不夠,未采取相應(yīng)的安全控制措施,尤其是違反防火規(guī)定,在火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類(lèi)的原料藥車(chē)間,采用PP材質(zhì)的儲(chǔ)存罐和管線用于回收、儲(chǔ)存、輸送可燃性液體,致使爆炸發(fā)生后,這些裝置內(nèi)具有可燃性的二氯甲烷和丙酮被點(diǎn)燃,導(dǎo)致火勢(shì)加劇。